想必很多刚入手3D打印机的小伙伴拿到机器后,都会忍不住各种调试各种研究,在这期间也会出现一些小问题,小编总结了一些调试技巧和解决方法,希望能帮到大家。
调平
3D打印的最重要条件便是调平了,喷嘴与平台间距太大会造成 喷丝是落在平台上,粘度很小,非常容易移位;间距过小会造成 喷出遇阻,或毁坏喷头。并不是间隙越小越好,A4纸检测应该较为松,稍微有一些阻力。先在挨近4颗螺母处进行调平,再移动到平台四个边沿检测,及其中心区域检测。因为零件通常不会太大,因此优先确保中间区域间距适合便可打印。有时候转动螺丝30度都是会有明显变化。最好是预热后调平,一方面喷嘴残余物会干扰高度,一方面热胀冷缩也许有影响。
偏移、喷头抖动异常移动问题
先把X轴电机线拔出来,插在挤出电机上;断电把方形风扇拆卸,再开机预热,温度到达后,先把耗材拔出来;菜单->移动轴(moveaxis)->1mmmove->X;转动按钮提升数值便可控制对应出丝量(一次多扭点数值或大幅度正反转,防止检查半途终止),留意齿轮是否正常逆时针转动,并拖动喷头做不规则移动,移动过程中留意齿轮是否会有不转的状况。
通过上述步骤查到了,当喷头位置较为远时,拉扯到x的线较直,这时喷头不规则抖动。拆卸底板,拔下主板上的X轴,逐个用万用表测量4条线,发觉白色线会在线缆变长时出现断开状况。又用大头针进行半路测量,找出断电,更换半截线后解决。
风扇
层难于粘连时能够考虑临时关掉风扇
底座
有时候直接打印较大模型第一层时,会造成 喷头粘连,毁坏模型。打印底座能够有效解决问题。
料盘
有一些料盘生产厂商盘绕的太紧,尤其是料丝在边沿处盘绕积压,需要较大力量才能够拉出。这在打印时便会造成 打印失败,因为挤出头齿轮拉力有限,造成 打滑,喷出量不足。最好是先将料盘拉出足够的量(比如10m),再盘绕回去。